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國產(chǎn)鍋爐四管漏泄原因分析及解決措施
1概況
隨著現(xiàn)代電站的不斷發(fā)展,電站鍋爐越來越更加龐大而復(fù)雜,任何一個零部件的損壞,特別是承壓部件的損壞都可能導(dǎo)致機組停運。尤其是國產(chǎn)機組整體設(shè)計大部分是引進技術(shù),在設(shè)計上存在著技術(shù)上的領(lǐng)會不透,系統(tǒng)考慮不**等等原因,而在制造上要求上又不能達到設(shè)計標準,導(dǎo)致運行中的鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器和省煤器(以下簡稱鍋爐四管)等部位漏泄約占鍋爐全部事故的40--60%,甚至達70%,因此減少鍋爐四管漏泄次數(shù),降低鍋爐強迫停運時間是提高鍋爐運行可靠性和經(jīng)濟性的關(guān)鍵因素。
鐵嶺發(fā)電廠一期工程4×300MW發(fā)電機組,發(fā)電鍋爐配哈爾濱鍋爐廠引進美國CE公司**技術(shù)制造的亞臨界自然循環(huán)汽包爐,型號為HG-1021/18.2-YM4,鍋爐按CE公司傳統(tǒng)的單爐膛П型布置,燃燒器采用四角布置的擺動式,假想切圓逆時針旋轉(zhuǎn),切向燃燒。燃燒器可上下擺動±30度。爐膛斷面尺寸為14048×11858mm。
2 四管漏泄情況統(tǒng)計分析
鐵嶺電廠4臺鍋爐自投入運行以來,截止到2005年12月底的四管漏泄情況統(tǒng)計分析(含水壓滲漏)結(jié)果如下:
(1)按漏泄原因性質(zhì)分類
各類原因漏泄次數(shù)比例 表1
原因 次數(shù) 比例
過熱 26 31.33%
原始缺陷 23 27.71%
磨損 4 4.82%
焊接缺陷 21 25.30%
吹灰器 8 9.64%
其它 1 1.20%
合計 83
3 漏泄原因分析
從上面統(tǒng)計中可以看出,過熱、原始缺陷、焊接質(zhì)量、磨損、吹灰器故障等是導(dǎo)致四管漏泄的原因,而過熱超溫、原始缺陷、焊接缺陷是導(dǎo)致四管漏泄的*主要原因。發(fā)生的部位集中在工質(zhì)溫度和金屬溫度*高的再熱器和過熱器上。
3.1 過熱超溫
從表1中可以看出共有26次由于管材過熱超溫造成的漏泄,占數(shù)的32.14%,過熱器和再熱器是工質(zhì)溫度和金屬溫度*高的部件,受熱面過熱超溫后,管材金屬溫度超過允許使用的極限溫度,發(fā)生內(nèi)部組織變化,降低了許用應(yīng)力,管子在內(nèi)壓力下產(chǎn)生塑性變形,*后導(dǎo)致爆破。
3.2 原始缺陷
共有23次由于管材原始缺陷造成的漏泄,占總數(shù)的27.38%,由于各種原因,鋼鐵廠鋼管制造質(zhì)量不能得到完全保證,管材在制造時發(fā)生的缺陷與鋼鐵鍛壓、延時的缺陷,即氣泡、夾層、折疊、壁厚不均、退火**、晶粒度等加工誘發(fā)了其缺陷的發(fā)展。
3.3 焊接缺陷
從表1可以看出,由于焊接缺陷造成漏泄共有20次,僅后屏再熱器夾屏管下彎頭焊口熱影響區(qū)裂紋共發(fā)生4次(其中3次為運行后的檢修焊口,另1次為制造焊口)。這是四管漏泄主要原因之一,鍋爐本體是由焊接安裝在一起的,受熱面的每一根管子都有很多焊口,整臺鍋爐四管焊口近7萬余道,受熱面是承受高溫、高壓設(shè)備,因此焊接質(zhì)量對鍋爐**經(jīng)濟運行有著重大的影響,焊口漏泄和結(jié)構(gòu)應(yīng)力、坡口形式、焊接材料、焊接參數(shù)、熱處理工藝和焊工技術(shù)水平有關(guān)。
4 趨勢及預(yù)防
從1993年—2005年,我廠受熱面漏泄次數(shù)的整體趨勢是逐步下降的。首先,鐵嶺電廠自96年開始針對受熱面因為管子氧化、變形、膨脹受阻等情況而頻繁發(fā)生四管漏泄等問題,對受熱面逐步采取提高材質(zhì)改造措施,取得非常好的成效。其次,逐步提高了運行水平,嚴格控制受熱面溫度,避免過熱超溫,同時對燃燒器上部反切風噴口及防止結(jié)焦采取預(yù)防措施。第三,廠部制定了積極的受熱面檢查的考核和獎勵制度,獎罰分明,既加強了檢修工作的責任心,又調(diào)動了積極性。使鍋爐四管漏泄明顯得到了控制,穩(wěn)定了機組的生產(chǎn)運行。
4.1 過熱超溫
從1993年—2005年,我廠受熱面由于過熱引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。我廠對受熱面進行了提高材質(zhì)的改造,主要是高溫再熱器和過熱器。提高受熱面材料等級,是行之有效的預(yù)防措施。另外,還要加強鍋爐運行水平,在運行中加強燃燒擺動調(diào)節(jié),防止爐內(nèi)火焰偏斜,水冷壁結(jié)渣、爐膛出口溫度偏高、過熱器和再熱器積灰,加強水、汽化學監(jiān)督,避免受熱面內(nèi)的結(jié)垢,在結(jié)構(gòu)上避免吸熱和流量不均,在檢修中避免出現(xiàn)錯用鋼材和焊接材料及異物堵管。
4.2 原始缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱面由于原始缺陷引起漏泄的整體趨勢是不確定的。原始缺陷的產(chǎn)生是由多種因素造成的,在制造安裝時埋下隱患,具有不可預(yù)知性和不確定性,屬于歷史**問題,隨著鍋爐運行小時數(shù)的不斷增加可能會逐漸凸顯出來。但是通過對受熱面進行**、細致的檢查,能夠盡量避免或減少因為原始缺陷而造成的漏泄。這從鍋爐分廠近幾年大修全優(yōu)可以體現(xiàn)出來。
4.3 焊接缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱面由于焊接缺陷引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。為防止由于焊接缺陷引起受熱面漏泄事情的發(fā)生,繼續(xù)加強對焊工的培訓(xùn)力度,改善焊接工藝,讓每名焊工都詳細了解缺陷性質(zhì),發(fā)生的部位、方向、尺寸、材料,然后進行判斷分析,包括母材質(zhì)量、熱影響區(qū)、焊縫金屬、接頭形狀、焊接條件、有無消除應(yīng)力,加強各道工序的質(zhì)量檢驗。
4.4 磨損及吹灰器故障
從表1中可以看出,從1993年—2005年,我廠受熱面由于磨損引起漏泄共4次。為了防止在形成煙氣走廊地帶的彎頭及邊排管磨損,加裝護瓦和刷涂防磨料,效果明顯。在平時大、小修和停爐臨檢時,及時對煙氣走廊等易磨損部位進行檢查,發(fā)現(xiàn)缺陷馬上處理,基本能夠解決磨損引起漏泄的問題。
從1993年—2005年,我廠受熱面由于吹灰器故障引起漏泄共2次。2005年3月8日1號爐水冷壁爆管和2005年4月25日1號爐水冷壁爆管的原因就是吹灰器發(fā)生故障,伸縮不到位,旋轉(zhuǎn)不到位,造成對水冷壁定點直吹而爆管。同時,對其他吹灰器附近水冷壁管進行檢查發(fā)現(xiàn),多處吹灰器將臨近的水冷壁管吹薄,*薄處為3.6mm(水冷壁管為Ø63.5×8mm)。這說明因為吹灰器發(fā)生故障而引起受熱面漏泄已經(jīng)是目前的突出問題。
5 鍋爐工況的分析
減少和防止四管漏泄要從備件的加工工藝、運行操作和檢修工藝三個*基本方面入手,堅持預(yù)防為主,****的方針。組織由鍋爐檢修、鍋爐運行、熱工、電氣、化學、金屬和熱力試驗人員組成的攻關(guān)小組,集思廣益,做好基礎(chǔ)工作,查找問題,分析原因,提出合理的措施,開展長期、經(jīng)常性的防止受熱面漏泄的工作。2000年鐵嶺電廠與哈爾濱鍋爐廠研究所合作在#2爐上進行了較為**的工業(yè)性試驗。
5.1 穩(wěn)定工況試驗
(1)熱力參數(shù)比較
在不同負荷下鍋爐熱力參數(shù)試驗值與設(shè)計值的比較。機組出力和熱力參數(shù)都可達到設(shè)計值,但也存在著以下一些問題:
 主蒸汽壓力偏低,再熱蒸汽壓力偏高
在100%ECR負荷下,主汽壓力偏低0.5MPa,隨著負荷的降低,差值見效,在50%ECR下,試驗值稍高于設(shè)計值。再熱蒸汽壓力在高負荷下偏高0.3MPa,在低負荷下偏高更多。
 高缸排汽壓力和溫度偏高
在100%負荷下,高缸排汽壓力偏高0.5MPa,排汽溫度偏高13.6℃,隨著負荷的降低,壓力偏高的幅度略有減小,而溫度偏高的幅度明顯增大,在50%ECR下,達到57.7℃。
 排煙溫度偏高
在100%負荷下,排煙溫度偏高17.2℃,隨著負荷的降低,偏高幅度增大,在50%ECR下,達到41.4℃。
 風量控制偏大
在100%負荷下,煙氣中氧量偏高1.8%,在低負荷下偏大更多,在50%ECR下,過??諝庀禂?shù)達到了1.72。
此外,氣輪機背壓高,特別在夏季,這意味著發(fā)出相同的功率,需要更多的進汽量。這些問題的存在對機組運行的經(jīng)濟性和可靠性都不利。
 過熱器焓增
過熱器總焓增在50%,70%,100%ECR工況下,比設(shè)計值分別高出14.7%,9.8%,16.2%,但隨著符合變化的趨勢與設(shè)計值是一致的。焓增超出設(shè)計值的主要原因是火焰中心偏高,導(dǎo)致分隔屏和后屏過熱器吸熱量增加,末級過熱器吸熱量相對減少。在低負荷下風量偏大的因素起主導(dǎo)作用,末級過熱器的吸熱相對增大。
 再熱汽焓增
除再熱器總焓增在100%ECR工況下比設(shè)計值高出13.5%外,在50%,70%ECR工況下,比設(shè)計值低10%和1%。由于高缸排汽溫度偏高(在5.%ECR高出設(shè)計值近50℃),為維持再熱蒸汽出口溫度,只能增加噴水量以降低再熱氣系統(tǒng)的入口溫度,同時風量又偏大,致使再熱氣系統(tǒng)的各段吸熱量分配發(fā)生變化。墻再和屏再焓增的變化趨勢呈對流特性,與設(shè)計相反,末再的對流特性更強。
(2)爐內(nèi)壁溫
爐內(nèi)壁溫隨負荷的變化。從爐內(nèi)壁溫曲線上可以看出,爐內(nèi)壁溫隨著負荷的增加而增加,同時總體壁溫水平偏高。處于水平煙道右側(cè)和入口在三通渦流區(qū)中的屏再B5管壁溫水平*高,這是熱偏差與水利偏差相疊加的結(jié)果,實際運行證明了這一點,該管在管材提**次前常發(fā)生爆管。爐內(nèi)壁溫測點采用金屬噴涂法安裝熱電偶,測量值是正誤差,曾做過標定,試驗值偏高10℃——15℃。
熱偏差
(3)爐內(nèi)煙風流動場分析比較
屏再出口沿爐寬方向的氣流分布。右側(cè)氣流速度明顯高于左側(cè)氣流速度,右側(cè)*高達到11~12m/s,左側(cè)為2~3m/s,右高左低的趨勢與西安交大空模實驗結(jié)果基本一致。左側(cè)在5~6屏區(qū)域有一峰值,右側(cè)在26~27屏區(qū)域*高。從冷態(tài)流速的分布中可以得出結(jié)論,四角切圓燃燒方式在水平煙道內(nèi)存在著較大的流速偏差。帶來如下幾種情況:
 煙溫偏差
從不同負荷下的屏再出口煙溫分布來看,兩側(cè)煙溫的偏差不大,不超過70℃。隨著負荷的聲高,出口煙溫逐漸升高,兩側(cè)偏差則越來越小。沿眼到的寬度方向,煙溫總體呈現(xiàn)“W”形分布。
從氣流偏差和煙溫偏差的分析中可以得出,水平煙道的兩側(cè)熱偏差,氣流偏差是主要影響因素。
 屏間偏差,管間偏差
在過熱器和再熱器中,所謂的熱偏差,即是偏差管的焓增與平均焓增的比值。壁溫計算中,工質(zhì)側(cè)和煙氣側(cè)的熱偏差系數(shù)。各級受熱面的管間偏差和屏間偏差都高于壁溫計算選取值。處于水平煙道入口的后平過熱器的屏間偏差*大,因為這里沿爐寬方向上的熱偏差*大。管間偏差以末級再熱器*大。
5.2不穩(wěn)定工況
(1)冷態(tài)啟動
為冷態(tài)啟動過程中,爐膛出口煙溫及過熱器、再熱器的壁溫變化曲線。在汽輪機沖轉(zhuǎn)、升速、并網(wǎng)階段,爐膛出口煙溫均不超過538℃,爐內(nèi)壁溫不超過450℃,證明再熱器在關(guān)旁路氣輪機掛閘后的“干燒”狀態(tài)下是**的。投一臺磨,煙溫迅速上升,過熱器和再熱器壁溫亦隨之升高。
 定壓升降負荷
在定壓升降負荷過程中分隔屏和低過的壁溫變化曲線。定壓升降負荷時,過熱器和再熱器壁溫波動幅度較小,且均在報警值以下。以分隔屏和低過壁溫為例,負荷從280MW降到240MW,再升回到280MW時,整個降升過程分隔屏和低過壁溫的平均值為448℃和438℃,*高溫度452℃和450℃,整個過程壁溫是**的。
 滑壓升降負荷
壓升降負荷過程中分隔屏和低過的壁溫變化曲線。在滑壓過程中,主汽壓力隨符合的變化而變化。當氣壓降低時,汽化潛熱增加,產(chǎn)氣量減少,而熱負荷的減小相對緩慢,故不僅過熱器并且再熱器亦有壁溫升高現(xiàn)象。致使再熱器的幅度較小。仍以分隔屏和低過為例。在滑降過程中,壁溫逐漸升高,但均在報警值以下。在滑升初期較易超溫,幅度為25℃~30℃,時間約持續(xù)15—20分鐘。這是由于滑升初期,燃料量增加,煙溫和煙氣量較快發(fā)生變化,而過熱器內(nèi)工質(zhì)流量的變化有一延遲過程,在這段時間差內(nèi),壁溫容易超溫。所以在滑升初期,要降低燃料量的增加速度。
 停高加
給水溫度的降低使省煤器和水冷壁吸熱量增加,需投入更多的燃料,極易造成過熱器、再熱器超溫。本次試驗負荷在250MW時,各級受熱面的壁溫在報警值以下。在280MW負荷下停高加時,過熱器超溫嚴重,只能降負荷試驗。因此在停高加時應(yīng)嚴格控制運行工況,適當降負荷。
6 四管爆管原因分析
6.1切園燃燒方式的固有特點
四角切園燃燒方式所造成的爐膛出口和水平煙道內(nèi)的兩側(cè)熱偏差問題,是切園燃燒方式的固有特點。由于爐膛出口氣流參與旋轉(zhuǎn)強度的影響,使得位于爐膛上部的輻射受熱面(分隔屏、后屏過和壁再)工質(zhì)溫度呈現(xiàn)左高右低的特性,而位于水平煙道中的屏再、末再、末過及低過的工質(zhì)溫度的分布特性為左低右高。由于偏差管壁溫長期超過材料的極限使用溫度而引起蠕變破壞爆管。并且這種問題多發(fā)生于屏式再熱器及末級再熱器熱負荷較高的下完頭向火面上。
6.2煙道高度方向熱偏差增大
由于末級再熱器布置在水平煙道上半部,造成下半部煙氣短路,不僅增大了沿水平煙道高度方向上的熱偏差,也使末級過熱器入口煙溫增高。
6.3 三通渦流區(qū)的影響
300MW鍋爐受熱面入口集箱的引入管,采用連T型三通,在三通附近的集箱中存在著二次渦流,使得集箱中的靜壓分布在徑向和軸向上都發(fā)生了顯著的變化。同時渦流影響區(qū)中的支管入口阻力也發(fā)生了很大的變化,結(jié)果就造成了該區(qū)域管組中的流量分配極不均勻,使得某些支管中的流量嚴重偏小,若該區(qū)域熱負荷亦較大,極易導(dǎo)致管壁溫度超過許用溫度而發(fā)生爆管。
6.4 不穩(wěn)定工況下的瞬時超溫
不穩(wěn)定工況下的瞬時超溫,只要超溫幅度不大,也不會對運行造成大的危害。
6.5 鋼102的性能問題
鋼102(12Cr2MoWVTiB)是我國在60年代研制的鋼種。該鋼材屬珠光體型的耐熱鋼,具有良好的組織穩(wěn)定性和熱強性,抗氧化性和工業(yè)性能均較優(yōu)良,可以用于工作溫度在600~620℃的鍋爐受壓部件。
在300MW鍋爐中,管子計算壁溫在600℃左右的部分過熱器受熱面及再熱器受熱面,設(shè)計采用了鋼102材料。運行中300MW鍋爐的過熱器、再熱器受熱面在高熱負荷區(qū)域的102鋼管普遍發(fā)生爆管事故,宏觀檢查均發(fā)現(xiàn)存在嚴重的表面氧化,實際情況說明,鋼102材料的高溫抗氧化性較差,不宜用于600℃的工作溫度。
7 超溫的改進措施
通過不斷的技術(shù)改進,取得了良好的運行業(yè)績,出力和參數(shù)都能達到設(shè)計值。機組投運初期暴露出來的主要問題是四管嚴重漏泄和運行中出現(xiàn)大量結(jié)焦等不穩(wěn)定因素,在治理鍋爐四管泄漏問題上,鐵嶺發(fā)電廠從幾個方面投入了技術(shù)和資金,使設(shè)備能夠達到設(shè)計能力,在東北地區(qū)發(fā)揮了主力機組的作用。
7.1 頂部反切風
鑒于沿爐寬度方向上的熱偏差是引起受熱面超溫爆管的主要原因,2000年#3機大修中啟動將鍋爐的頂部風和上一層輔助風噴口反切16°角的技術(shù)措施],型式為同心圓,期望通過反切來削弱旋流強度,消除或減輕爐膛出口及水平眼到中煙氣流場的偏置。頂部風改成反切型式證明,它對降低水平煙道中的熱偏差有顯著效果,鍋爐水平煙道兩側(cè)煙風溫差從45--75℃減少到15--35℃。以減少鍋爐運行中產(chǎn)生熱偏差造成的局部超溫,并且使動力場偏差得到調(diào)節(jié)。
7.2 受熱面材料升級
利用電除塵改造機會對后屏、末級再熱器采用0Cr18Ni10Ti不銹鋼取代鋼102、12Cr1MoV珠光體型耐熱鋼,提高了受熱面耐高溫檔次,奧氏體不銹鋼的抗氧化溫度為704℃,比鋼102及12Cr1MoV的610℃、580℃高出許多。實踐證明:采用材料升級的方法來避免過熱器、再熱器受熱面爆管是切實有效的改進措施。
7.3 恢復(fù)燃燒器的擺動功能
燃燒器擺動,通過調(diào)節(jié)爐膛火焰中心位置以達到調(diào)節(jié)再熱氣汽溫的目的。燃燒器下擺,爐膛出口煙溫下降,各級受熱面的壁溫也隨著下降,對改善對流受熱面的運行條件,作用是非常明顯的。調(diào)整好噴嘴角度,由于噴嘴角度檢修不當,使火焰沖刷水冷壁及爐墻而結(jié)焦。應(yīng)根據(jù)結(jié)焦規(guī)律和爐膛結(jié)構(gòu)調(diào)整噴嘴方位,一般是將火焰盡可能調(diào)向爐膛中心中心切圓附近以減少結(jié)焦。
7.4 采用鍋爐壁溫在線監(jiān)測
4臺機組全部為國產(chǎn)機組,但是控制系統(tǒng)是比較先進的,但鍋爐壁溫監(jiān)測報警控制是落后,不能一次性隨機組記錄打印、輸出、調(diào)整先后與西安熱工院材料室,東北電力學院協(xié)作,利用鐵嶺電廠原壁溫檢測的實際位置,對4臺鍋爐加裝鍋爐壁溫在線監(jiān)測儀,記錄數(shù)據(jù)輸入DcS,實現(xiàn)超溫報警、記憶、儲存、記錄超溫時間與數(shù)據(jù)等項目,直接進行在線控制,促使運行人員精心調(diào)整,減少了因操作不當造成的超溫,由于燃煤、磨煤機帶來的不利運行問題出現(xiàn)時及時進行調(diào)解,使超穩(wěn)控制在*小時間段上。
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